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染料廢水處理論文

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染料廢水處理論文

1現狀分析及工藝改造要求

該廠實際生產過程中,其污水產生量最高為:1800m3/d,平均為:1600m3/d。改造前采用混凝-沉淀工藝,流程見圖1所示,構筑物及設備見表2所列。由于企業生產規模的擴大和生產工藝的改變,改造前的污水處理設施已無法達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的二級排放要求。該廠主要使用分散染料,面料全部為滌綸材質,印染顏色豐富,70%為黑色染料。印染工藝前處理段使用大量液堿,pH高。面料染色時印染液pH呈中性,采用高溫染色工藝。該廠所在地河水受污染嚴重,企業生產用水全部為經石英砂過濾處理后的河水,所以并未對企業生產產生影響,水質分析見表3所列。企業對回用水水質情況以實際生產要求為準。企業預留約1600m2土地,要求新建一座2000m3/d污水處理站,執行《污水綜合排放標準》二級標準。同時為減少污水排放,提高污水回用率,要求建污水回用處理設施,回用率要求達到50%,回用水質標準以企業實際生產用水要求為準。新建污水處理設施要求操作簡單、穩定性強、運行成本低,并對出水水質進行監控。

2工藝分析與設計

2.1工藝設計分析

(1)根據企業產生的污水所作的分析,新建污水處理工程如果采用全生化工藝需要較長的停留時間,且土地面積有限,故采用物化-生化工藝。此外需充分利用原有的調節池和污水處理設施。(2)在企業生產過程中的煉煮環節需要使用液堿導致原水pH較高,不利于后續處理,需要較大的調節池以調節水質變化。(3)污水處理后進行回用處理,在簡單穩定的要求下宜采用物化法,設置混凝區和沉淀池,同時設置砂濾和碳濾以保證出水水質。將回用的沉淀池改成氣浮池,保證處理效果。(4)企業生產使用分散染料,存在生化后水質顏色發紅的問題,需要進行脫色處理。

2.2工程設計

依據該廠的水質水量,單純采用物化法難以滿足達標處理的需要,同時考慮到要對處理后的水進行部分回用,以提高經濟效益。為充分利用現有設施,提高土地利用率,將原先的污水處理設施全部改為調節池,使得調節池的容積達到560m3,格柵沿用原有設施。除以上設施,其余污水處理設施和污水回用設施新建。原有污水處理設計與新建設施之間因有生產車間相隔,故采用牽引施工方式相連,中間設置閥門。在新設計處設集水池以調節流量。依照該公司的實際情況,選用工藝成熟、運行穩定的物化→水解→曝氣氧化工藝,部分出水經氣浮脫色劑處理,再經過石英砂過濾→活性炭過濾實現回用。工藝中投加混凝劑,選擇聚合硫酸鐵、PAC、聚合硫酸鋁鐵、硫酸亞鐵進行比較,PAC在實際使用中效果不佳,硫酸亞鐵在多次實踐中發現對于印染廢水有更好的去除效果,最后采用硫酸亞鐵作為混凝劑。使用液堿對pH進行調節,采用計量泵加藥,從而避免了使用石灰所產生的占地大,污泥多等問題。

3主要構筑物和設備及其作用

(1)調節池為原有污水處理設施改建,總容積560m3,有效容積480m3。設計停留時間為4.15h。通過原有提升泵提升至高點后,依靠重力和地埋拖拉管流入新建污水處理設施。后設置冷卻塔,降低水溫。(2)加藥反應池采用機械攪拌,以縮減池子容積。初沉池采用輻流式沉淀池,表面負荷為0.75m3/(m2•h)。(3)水解酸化池,曝氣池和二沉池合建成綜合池。水解酸化池采用接觸反應工藝,內設立體彈性填料,同時使用潛水攪拌機,以提高接觸率,設計停留時間為12.5h。曝氣池與水解酸化池采用相同的填料。曝氣采用高溶解氧轉化率的管式一體曝氣器。配有兩臺變頻風機,單臺風機汽水比為10∶1,兩臺風機可同時啟動運行。二沉池為輻流式沉淀池,采用多斗重力排泥,設計表面負荷為0.75m3(/m2•h)。(4)改建原污泥脫水設施,新建污泥脫水機房與污泥堆棚合建。采用履帶式輸送裝置,減少占地。(5)氣浮池原設計為斜板沉淀池,考慮到二沉出水COD、SS等個指標都已降低,二次加藥后污泥較輕,沉淀差,表面負荷大,改為氣浮池。同時使用脫色劑,去除水中色度。中間水池和回用水池都為蓄水池,為回用水的進一步處理和使用作設計。(6)氣浮后的回用水依然存在SS、濁度、色度等有影響的污染物質。使用石英砂和活性炭予以過濾,以提高水質。采用機械過濾的方式提高處理速度,減少占地。

4調試及運行情況

初期調試(2013年12月21日至2014年1月8日),將未經稀釋的污水注入水解酸化池和曝氣生化池,測得CODcr≥1500mg/L,pH為12左右,NH3-N在11mg/L左右。印染廢水水溫較高,剛注入的時候達到20°C以上。投加袋裝商品菌種,厭氧(A)池15t,好氧(O)池25t,pH降至8.5左右,曝氣池控制DO在3~6mg/L。同時投加適量的面粉、尿素、磷肥保證營養供應。在菌種投加完成后悶曝3d,于2013年12月21日開始少量進水,逐步增加水量,污泥全部回流到好氧(O)池。至2014年1月5日全部進水,出水達標。通過觀察好氧(O)池及其填料,發現水中污泥量極少,填料上未出現掛膜,證明微生物較少,出水還有進一步的提升空間。厭氧(A)池進水pH≥8.5,出水發黑pH為7.5~6.5,池內出現少量氣泡產生,表明有初步的水解作用。2014年1月9日開始沒有進水,曝氣繼續運行,溶解氧控制在DO≤6mg/L,投加少量營養物質維持微生物的生存。2014年1月31日再次調試,初期少量進水,每日逐量增加至2月4日設計進量。經過10d左右,生化出水污泥量明顯增加,風機由25Hz升至50Hz,好氧(O)池填料上的生物膜初具規模,出水CODcr降至200mg/L以下,BOD5在10mg/L以下,填料掛膜完成。氧化池生物膜培養成熟后,將回流污泥部分引入厭氧池,提高厭氧池的污泥量。DO達到0.1mg/L以下。隨著氣溫的升高,進水水溫由25°C升至30°C以上,水解作用顯著增加。至3月底,水解出水實現了10%左右的CODcr去除率。在3月中旬生化出水穩定后,開始進行回用處理調試。由于生化后再物化污泥輕、沉降性不佳,將原先設計的斜板沉淀池改為氣浮池,使用PAC作為混凝劑、TransfarTF-270B脫色劑,PAM作為助凝劑。SS、CODcr有很好的去除效果,但脫色效果不佳,色度達到32倍,經過砂濾和碳濾后色度降低不明顯。對回用處理后的水進行取樣及車間試生產,使用效果達到預期目的。

5調試問題及分析

5.1活性污泥與生物膜

活性污泥量是指池水中區別于填料上的生物膜的活性污泥含量。初期為提高好氧(O)池的掛膜率,二沉池中的污泥全部回流至好氧(O)池。活性污泥量逐步上升,當達到SV30=10時,剩余污泥回流入水解池,出水較為穩定。觀察填料,好氧(O)池1號池填料生物膜幾乎沒有,2號池生物膜量較少。3號、4號池生物膜生長狀況良好,CODcr降解主要依靠填料上的生物膜。在提高SV30至25,MLSS達到2000mg/L以上時,生化池4個池中的填料上微生物普遍減少,發黑缺氧,同時微生物個體小,水中的微生物濃度并沒有提高,剩余污泥處理量增加,出水沒有提高的跡象。因此在容積負荷一定的情況下,懸浮污泥與生物膜存在競爭關系。

5.2溶解氧

印染廢水多次調試的結果表明,好氧(O)池末端溶解氧適宜控制在2~4mg/L。較高的溶解氧有利于原生動物的生長繁殖。生化池1池長期處于DO≤0.5mg/L的缺氧狀態,使得填料上幾乎沒有生物膜附著。生化2號、3號池中DO在0.5~1.5mg/L之間變化,生物膜生長良好,原生動物大量聚集,到生化3池末端,CODcr已經實現了生化去除率90%以上。生化4號池子在高溶解氧下運行,微生物個體大,出水清澈,在進水CODcr劇烈變化的時候,能保證出水質量。實踐中,停水后開一臺風機(50Hz),進水5h后開兩臺風機(50Hz+50Hz),始終保證末端DO≥3mg/L,減少電能消耗的同時能實現高去除率,同時對生物膜沒有產生影響。

5.3水溫

印染廢水水溫普遍較高。調試期在冬季,氣溫0°C左右,連續進水水溫能達到25°C以上。隨著氣溫回升,水溫進一步提高。較高的水溫(≤37°C)使得好氧(O)池較快地實現出水達標,厭氧(A)池實現水解效果。隨著水溫超過38°C,生化系統依然穩定,出水正常,污泥性狀良好,沉淀速度快。冷卻塔未及時到位,在調試完成后運行時生化系統水溫最高升至42°C,生化出水依然達標,但污泥沉降速度減慢,污泥蓬松。在冷卻塔安裝到位正常使用后,采取提高進水pH,適量加大污泥排放,投加大糞的方式,在2個星期后絲狀菌基本消除,污泥性狀恢復正常。

5.4水解污泥

為提高厭氧(A)池(以下稱A池)的水解效果,普遍采用的方式是提高A池的污泥量。初期投加菌種后A池就出現了發黑發臭,池面冒氣泡的現象。為提高污泥量,采取大量好氧(O)池剩余污泥回流至A池的措施。進行一段時間后A池發生出水帶泥,底部翻泥的現象。檢測發現,A池水中污泥含量達到了1.28g/L,但填料上沒有污泥的附著。為減少出水帶泥對好氧(O)池的影響,停止剩余污泥的回流。調整運行近10d后,A池出水帶泥的問題解決,填料上附著薄薄的一層黑色顆粒狀污泥,同時實現了對A池的CODcr去除率。

5.5碳氮比

對于A池出水的多次監測中發現,NH3-N在10~12mg/L之間浮動,BOD5均值在350mg/L左右。以C(BOD5):N=100∶5計算,每日1600m3的水量需要氮素28kg,實際水中的含有的氮素16kg(以NH3-N=10mg/L計算),需要外源投加氮素12kg/d,即豬糞26kg/d(含氮量46%)。在調試初期每日投加豬糞25kg,至2014年1月5日全部進水,好氧(O)池出水測定NH3-N只有5.6mg/L出水CODcr持續上升。調整豬糞投加至50kg/d并保持該量,出水CODcr下降至穩定。再次調試時豬糞投加50kg/d不變,至調試完成好氧(O)池出水NH3-N含量在10~15mg/L之間。以此計算,外源氮素投加為23kg/d,剩余19.2kg/d(以出水NH3-N=12mg/L計算),實際利用氮素為3.8kg/d(豬糞8.26kg),而C(BOD5):N=100∶3.36。表明在微生物的不同生長階段對氮素的需求存在差異,快速增長期的微生物繁殖快,需要氮素來合成細胞所需的蛋白質等細胞組成部分,消耗量大。成熟期的微生物數量趨于穩定,氮素消耗量少,且主要滿足其新陳代謝所需。

5.6物化污泥

污水處理前端采用硫酸亞鐵作為混凝劑,PAM為助凝劑,液堿調節pH。2014年2月27日A池出水攜帶少量污泥,使得污泥流出進入好氧(O)池,好氧(O)池泡沫增多由正常時期的乳白色變為褐色,大量物化污泥附著于泡沫表面,SV30由20最高升至30時消泡困難,消泡劑、高壓水槍均失效。采取減少供氣量,出水DO維持在2~3mg/L,加大污泥排放等方式,至3月3日,泡沫基本控制。在3月4日投加10t大糞,消泡效果明顯,泡沫中的物化污泥進入水中,通過排泥的方式脫離生化系統,至3月7日,好氧(O)池基本恢復至事故前水平。這期間依然正常進水,好氧(O)池出水在3月3日達到最高值358mg/L后下降。好氧(O)池填料上的生物膜數量略有減少,水中的懸浮污泥始終保持著良好的吸附和沉降能力,表明曝氣法有很好的抗沖擊、抗負荷能力。

5.7脫色

印染廢水普遍存在色度大的問題,在實際調試中發現,使用黑色分散染料存在難脫色的問題。該廠生產廢水在生化處理后顯淡紅色、粉紅色,色度達到60倍以上。即使使用脫色劑處理,顏色也只能降到32~25倍。同時受曝氣影響大。在生化出水溶解氧處于1mg/L左右時,色度低,只有30倍左右。當溶解氧達到6mg/L以上時,生化出水清澈,色度達到100倍以上,顏色紅。經過脫色劑處理后,色度降至32倍,進入設有曝氣的中間水池,色度再次上升至60倍,通過活性炭吸附沒有起到效果。后將中間水池的曝氣關閉,回用處理后的色度恢復至32倍。

6經濟性指標分析

該印染廢水廠廢水治理投資為5360元/t水;運行費用1.5元/t水。通過查閱國內外文獻,高濃度印染廢水一般投資金額大約為10000元/t水左右,廠區運行費用一般為1.5~2.0元/t水(包含廠區人員、電費、藥劑費等)。由此可見該項目節約了投資,經濟效益顯著。

7結論

(1)該印染廢水廠,經過改造出水COD在140~210mg/L基本到達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)國家二級標準,回用水質在70~110mg/L,到達該企業要求回用水標準。(2)中小型印染企業普遍存在土地緊張的問題,在改建、新建污水處理設施時必須考慮企業現有的可利用土地面積,盡可能利用現有構筑物以此來進行設計,實現土地的集約化利用。(3)該廠滌綸面料印染廢水可生化性差、水質變化大,直接生化處理難以達標。采用前端物化的處理工藝在降低CODcr、SS等污染物的同時可緩和水質變化對生化的沖擊,同時促進生化的B/C。(4)采用氣浮→砂濾→碳濾的廢水回用工藝具有很好的穩定性和可靠性,對于生產用水要求不高的紡織印染企業具有實用性和經濟性。

作者:戴順虔 單位:上海市政工程設計研究總院集團有限公司

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