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[摘要]采取分類預處理及水解酸化+好氧生化+混凝沉淀的組合工藝對某電動車廠涂裝廢水進行綜合處理,出水可實現達標排放。分類物化預處理可有效去除廢水中特定污染物,并解決不同工藝所產生廢水水質差別較大的問題。將預處理后廢水與生活污水混合并經過水解酸化過程,可有效提高廢水可生化性,從而實現后續的生化處理。該組合工藝穩定可靠,成本低廉,直接處理費用為2.45元/t。
涂裝廢水主要產生于前處理(包括脫脂、表調、磷化、水洗)工序及電泳涂裝工序,特別是其中的電泳廢水、噴漆廢水成分復雜,有機污染物含量高,含有重金屬(主要為鋅)離子,可生化性差。江西某電動車廠涂裝生產廢水工程采用“分質預處理+水解酸化+好氧生化+混凝沉淀”的工藝實現廢水的達標排放〔1〕。
1廢水水質
江西某電動車廠電泳涂裝廢水為周期性排放,排放頻次與生產管理相關,水量波動大,單次排放量較大。工程廢水水質、水量見表1。由表1可知,廢水水質主要特點有:磷化工序廢水含有重金屬鋅離子;脫脂工序廢水COD含量高、油脂含量高;生產廢液平均產生量小,但污染物濃度高;表調及磷化工序廢水磷酸鹽含量高;生產廢水可生化性低。磷化廢水含重金屬鋅離子,需單獨預處理。脫脂工序廢水含油污染物,在混凝劑PAC、助凝劑PAM的作用下易破乳分離;磷化廢水磷含量高,pH5~7;若多股廢水直接混合會使磷的濃度降低,不利于磷酸鹽的沉淀去除。為此,江西某電動車廠采用“分質預處理+生化處理+混凝沉淀”的方法,其中將脫脂及電泳廢水、磷化廢水分別進行預處理,然后合流進入生化處理系統〔2〕。
2工藝設計
2.1工藝流程。工程設計處理能力200m3/d,工藝流程見圖1。工藝主要特點說明:(1)磷化廢水通過投加堿、石灰乳及絮凝劑,控制pH,除去磷酸根、鋅離子及懸浮雜質;(2)脫脂電泳廢水通過投加酸及絮凝劑,除去油脂類污染物;(3)表調磷化廢液與脫脂電泳廢液各自總量較小,但污染物濃度大,直接全部進入廢水處理系統對工藝沖擊較大,因此采用較小流量、定量投入污水處理系統的方法,從而避免造成沖擊;(4)含重金屬鋅離子污泥與普通污泥分類收集并分別處置,減少重金屬污泥的產生量;(5)廢水可生化性低,加入生活污水,可部分改善污水的可生化性,同時增加水解酸化池的停留時間,從而提高污水的可生化性。
2.2工藝設計參數。工程主要建、構筑物(或設備)設計參數見表2。
3工程運行效果與分析
3.1工程的調試與運行。工程調試在空載試車和清水試車成功后進行。預處理的調試主要在于各系統的pH控制及藥劑投加量的調整。磷化廢水沉淀器沉淀磷酸根及鋅離子的最佳pH在9.5~10.5,石灰乳(質量分數10%)的投加質量濃度約250mg/L,PAC(質量分數5%)投加質量濃度約300mg/L,PAM(質量分數0.1%)投加質量濃度約5mg/L。沉淀器出水清澈,SS去除率達95%以上,鋅離子去除率84%,磷酸鹽去除率91.5%。電泳廢水氣浮機調節pH至中性,PAC投加質量濃度約300mg/L,PAM投加質量濃度約5mg/L,SS去除率96%以上,COD去除率約35%。工程生化活性污泥從附近污水處理廠二沉池運表1廢水水質名稱水量SSCOD石油類磷酸鹽總鋅BODpH熱水洗2028034002100———12~13回分別投入水解酸化池及接觸氧化池。曝氣調試初期,產生大量泡沫,但隨著填料掛膜量(污泥量)增加,泡沫逐漸消失。調試期間污泥量增長較慢,向系統中投加葡萄糖(20kg/d)作為碳源以提高污水可生化性。污泥接種馴化約35d后系統轉入正常運行狀態,污泥沉降比約20%,生化系統COD去除率約75%。混凝沉淀池PAC投加質量濃度約250mg/L,PAM投加質量濃度約4mg/L,SS去除率81%,COD去除率約19%。表3為系統運行條件及處理效果,運行后出水達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)二級標準,即CODCr≤115mg/L、SS≤63mg/L、總鋅≤3.2mg/L、pH6~8、磷酸鹽≤0.82mg/L。
3.2運行問題及分析。3.2.1預處理運行問題及分析系統在調試與運行過程中發現,污水pH對磷化廢水預處理的效果影響較大。在pH≈10時磷化廢水中鋅離子、磷酸根的去除效果最好;當pH低于9時二者去除率均有所降低,其中總鋅去除率低于60%;pH大于11時,由于Zn(OH)2沉淀的重新溶解,致使總鋅含量升高〔3〕。運行過程中發現石灰乳、PAC及PAM的用量調整范圍可較大,但對出水水質影響不如pH的影響顯著。同時石灰乳的投入,會造成污泥量的增大,在運行中也嘗試用NaOH+氯化鈣代替石灰乳,處理效果不如石灰乳,且增加操作難度。脫脂廢水為堿性,電泳廢水為酸性,二者混合后會造成pH不穩定,通常顯堿性。脫脂電泳廢水預處理主要在氣浮機單元完成,pH≈8時處理效果最好。3.2.2生化系統運行分析水解酸化池通過攪拌機攪拌作用,維持池內溶解氧在0.2~0.3mg/L左右;污泥外觀呈黑色,結構密實,池內污泥質量濃度可維持在3900mg/L。日常檢測揮發酸進水約180~330mg/L,出水420~600mg/L,酸化效果穩定明顯〔4〕。接觸氧化池掛膜較慢,懸浮污泥含量約15%。由于生產廢水可生化性差,運行初期污泥增殖速度較慢,即使混入了生活污水,廢水營養比仍不均衡,需要適量補充部分碳源。3.2.3系統運行費用整個系統運行電費1.12元/t,藥劑費約1.42元/t,其中PAC、NaOH、石灰、污泥脫水CPAM、PAM費用分別為0.66、0.28、0.10、0.15、0.12、0.11元/t,合計系統直接運行費用為2.54元/t。
4結論
本工程采用分質預處理+好氧生化+混凝沉淀的組合工藝對涂裝廢水進行處理,工藝簡單,運行穩定可靠,出水效果好,在技術經濟上可行〔5〕。(1)電泳涂裝廢水周期性排放,水量波動大;有機污染物含量高,含有重金屬鋅離子,可生化性差,且不同工藝水質差別大,通過采用分類預處理可有效解決此問題,穩定水質水量并去除重金屬離子,提高后續工藝處理效率。(2)預處理后廢水在混入生活污水、適量投加營養物質的條件下,可有效提高廢水可生化性,可以將生化處理工藝應用于電泳涂裝廢水處理工程,水解酸化法+接觸氧化法的工藝COD去除率可達75%。(3)通過工藝條件控制與運行參數調試,該組合工藝對電泳涂裝廢水的處理出水效果穩定,系統出水COD約為115mg/L、總鋅約為3.2mg/L,達到設計要求,直接處理費用2.45元/t。
作者:王慧娟 張志海 韓艷艷 單位:新疆大學建筑工程學院 河北和川環保科技有限公司 蘭新鐵路新疆有限公司