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摘要:分析了一種總風(fēng)壓力不足引起的緊急制動(dòng)停車;對出現(xiàn)的緊急制動(dòng)現(xiàn)象進(jìn)行了描述;通過車上觀察,結(jié)合平時(shí)運(yùn)用中出現(xiàn)的問題,對坡道出現(xiàn)緊急制動(dòng)現(xiàn)象的原因進(jìn)行了分析;分別從車輛設(shè)備和信號(hào)設(shè)備側(cè)進(jìn)行了分析,并提出了解決方法,對工程設(shè)計(jì)和運(yùn)營管理具有一定的參考。
關(guān)鍵詞:地鐵車輛;風(fēng)源;制動(dòng);緩解;信號(hào)系統(tǒng);緊急制動(dòng)
0引言
B型地鐵車輛供風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備配置為每列配備兩臺(tái)排量720L/min的空壓機(jī),每輛車一個(gè)150L的總風(fēng)缸,一個(gè)100L的制動(dòng)風(fēng)缸。正常總風(fēng)壓力范圍為7.5bar-9bar,總風(fēng)壓力小于7.5bar時(shí)一臺(tái)主空壓機(jī)啟動(dòng)工作,總風(fēng)壓力小于7.0bar時(shí)兩臺(tái)空壓機(jī)同時(shí)啟動(dòng)工作;兩臺(tái)空壓機(jī)按照一定的時(shí)間周期,輪流作為主空壓機(jī)工作。某種情況下,在運(yùn)行過程中,當(dāng)總風(fēng)壓力小于7.0bar,兩臺(tái)空壓機(jī)同時(shí)工作的情況下,如果供風(fēng)量依然小于耗風(fēng)量,總風(fēng)壓力會(huì)持續(xù)下降;壓力小于6.0bar時(shí),總風(fēng)壓力開關(guān)動(dòng)作,緊急制動(dòng)控制回路斷開,列車施加緊急制動(dòng)。停車后列車必須在總風(fēng)壓力上升到7.0bar以上時(shí),壓力開關(guān)復(fù)位,緊急制動(dòng)回路閉合,才可以重新啟動(dòng)牽引。這種情況的頻繁出現(xiàn)會(huì)影響列車的正常運(yùn)行。因此必須對出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因進(jìn)行分析,找到解決措施,保證車輛設(shè)備正常安全的運(yùn)營。
1緊急制動(dòng)現(xiàn)象的出現(xiàn)
車輛安裝的設(shè)備為國外某廠家的牽引控制和空氣制動(dòng)系統(tǒng);列車編組六輛,四動(dòng)兩拖,制動(dòng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)制動(dòng)力運(yùn)算。車輛運(yùn)行初期,ATO模式AW3工況下,在通過一較大凹形坡度區(qū)段時(shí),頻繁出現(xiàn)列車運(yùn)行到坡底時(shí)風(fēng)壓不足引起緊急停車現(xiàn)象,直到風(fēng)壓上升到7.0bar以上時(shí),列車才能重新啟動(dòng),牽引列車上坡。為分析原因,采用運(yùn)行過程中在司機(jī)室通過TCDS顯示屏觀察制動(dòng)施加及空壓機(jī)的工作狀況,以下為觀察到的情況。
1.1ATO運(yùn)行模式
在正常區(qū)間運(yùn)行時(shí),列車為滿足信號(hào)系統(tǒng)的限速要求,使實(shí)際速度曲線更好的貼合目標(biāo)速度曲線,時(shí)刻處于加速牽引或減速制動(dòng)過程中;在區(qū)間兩分鐘左右的運(yùn)行過程中,通過顯示屏觀察統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)施加制動(dòng)操作達(dá)十次左右,制動(dòng)級(jí)別大多為5-6級(jí);兩個(gè)空壓機(jī)時(shí)刻處于工作狀態(tài);總風(fēng)壓力保持在6.5bar到7.0bar左右。列車通過前述坡度區(qū)段,運(yùn)行到坡道底部時(shí),風(fēng)壓出現(xiàn)低于6.0bar現(xiàn)象,觸發(fā)緊急制動(dòng),列車停于坡底,直到風(fēng)壓上升到7.0bar以上時(shí),才能重新啟動(dòng)牽引列車上坡。
1.2ATP運(yùn)行模式
為順利通過該區(qū)間,采用ATP人工駕駛模式,在該模式下,司機(jī)合理使用牽引及制動(dòng)的時(shí)機(jī)及級(jí)位,利用惰行,平均制動(dòng)作用次數(shù)減為六次左右,制動(dòng)級(jí)別大多為4-5級(jí)左右,總風(fēng)壓力始終保持在7.5bar以上,能正常通過該坡度區(qū)間。
2原因分析
從以上所述看出,ATO模式下,列車施加制動(dòng)次數(shù)較ATP模式多,制動(dòng)級(jí)別較ATP模式大,因此制動(dòng)耗風(fēng)量大很多。在坡度區(qū)段疊加空簧的額外耗風(fēng)增加量,造成總風(fēng)壓力瞬時(shí)低于6.0bar;結(jié)合平時(shí)列車檢修發(fā)現(xiàn)的閘瓦磨耗量異常大,平均四個(gè)月左右所有閘瓦磨耗到限,判斷與空氣制動(dòng)過度施加有關(guān)。下面進(jìn)一步從車輛系統(tǒng)和信號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行分析。
2.1車輛電空制動(dòng)配合情況
圖1為AW3工況時(shí),在動(dòng)車上測得初速100km/h時(shí)的電空混合一次最大常用制動(dòng)曲線,從曲線上看出,制動(dòng)指令發(fā)出后,制動(dòng)缸壓力迅速上升到5bar左右,2-3s后電制動(dòng)力開始上升,隨著電制動(dòng)力上升,空氣制動(dòng)壓力開始緩解,電制動(dòng)力達(dá)到最大值時(shí),空氣制動(dòng)壓力緩解到1bar左右。制動(dòng)初始瞬間空氣制動(dòng)的率先施加及逐步緩解動(dòng)作消耗了壓力空氣。圖2為AW0工況時(shí),在動(dòng)車上測得初速100km/h時(shí)的電空混合最大常用制動(dòng)曲線,從曲線上看出,制動(dòng)指令發(fā)出后,制動(dòng)缸壓力迅速上升到3.0bar左右,2-3s后隨著電制動(dòng)力開始上升,空氣制動(dòng)缸壓力逐步緩解到0.5bar左右。制動(dòng)初始瞬間制動(dòng)缸壓力的一升一降同樣消耗了部分壓縮空氣。通過TCDS顯示屏觀察到這樣的空氣制動(dòng)動(dòng)作在每次調(diào)速制動(dòng)中都會(huì)出現(xiàn),這與在電空混合制動(dòng)中電制動(dòng)優(yōu)先施加,空氣制動(dòng)在電制動(dòng)力不足時(shí)予以補(bǔ)充原則不符。說明在ATO模式下,列車區(qū)間兩分鐘左右的運(yùn)行時(shí)間內(nèi),進(jìn)行十次左右的空氣制動(dòng),致使壓力空氣大量消耗。針對出現(xiàn)的問題,可采取以下方法解決。方法一,提高電制動(dòng)力的反應(yīng)速度。由于牽引系統(tǒng)消磁、勵(lì)磁的特性,在消磁-勵(lì)磁時(shí)間內(nèi)若發(fā)送制動(dòng)需求,牽引系統(tǒng)將無法快速響應(yīng)電制動(dòng)力,因此可對牽引系統(tǒng)的控制邏輯進(jìn)行優(yōu)化,當(dāng)牽引進(jìn)入制動(dòng)時(shí),不進(jìn)行消磁,電制動(dòng)直接響應(yīng)。方法二,空氣制動(dòng)力延遲投入。如果在電制動(dòng)力的反應(yīng)速度沒有改善前,延遲空氣制動(dòng)的投入,會(huì)引起空走距離延長,影響列車制動(dòng)減速度。因此提高電制動(dòng)力的反應(yīng)速度,同時(shí)結(jié)合空氣制動(dòng)的延遲投入,是避免制動(dòng)初期空氣制動(dòng)施加的有效方法。根據(jù)上面所述通過對制動(dòng)軟件進(jìn)行修改,在施加制動(dòng)時(shí),空氣制動(dòng)延遲2-3s判斷電制動(dòng)力是否滿足列車要求,若不足,根據(jù)電空混合原則,施加空氣制動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)充。避免空氣制動(dòng)的提前施加,在電制動(dòng)力足夠時(shí)避免空氣摩擦制動(dòng)力作用。當(dāng)然在列車低速運(yùn)行時(shí),比如進(jìn)站停車速度低于10km/h時(shí),由于電制動(dòng)力減小甚至消失,這時(shí)空氣制動(dòng)應(yīng)該迅速動(dòng)作,保證列車在站臺(tái)的精確停車。
2.2信號(hào)系統(tǒng)運(yùn)用分析
為使列車實(shí)際速度曲線與目標(biāo)速度曲線一致,信號(hào)系統(tǒng)不斷發(fā)送牽引制動(dòng)指令對列車速度進(jìn)行控制,但未考慮牽引電機(jī)消磁與勵(lì)磁引起的電制動(dòng)力滯后,每次調(diào)速制動(dòng)中都會(huì)有空氣制動(dòng)的參與。因此信號(hào)系統(tǒng)可對線路地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化,根據(jù)線路地形優(yōu)化線路限速。避免短時(shí)間高限速的線路限速出現(xiàn)。在電制動(dòng)力滯后未解決的情況下,多采用惰行,減少調(diào)速制動(dòng)的施加頻次。由惰行到制動(dòng)時(shí),信號(hào)系統(tǒng)可提前2s左右發(fā)出制動(dòng)指令,補(bǔ)償電制動(dòng)施加的遲滯,結(jié)合空氣制動(dòng)的延遲投入進(jìn)行制動(dòng)施加。
3結(jié)語
通過以上分析看出,ATO模式下列車坡道緊急制動(dòng)停車的原因?yàn)榭諝庵苿?dòng)頻繁施加造成的耗風(fēng)量過大。因此應(yīng)對車輛的電制動(dòng)性能進(jìn)行改善,提高電制動(dòng)的反應(yīng)速度,結(jié)合空氣制動(dòng)的延遲投入,使電空混合制動(dòng)滿足運(yùn)用要求,避免在發(fā)出制動(dòng)指令后空氣制動(dòng)的提前施加。信號(hào)系統(tǒng)應(yīng)考慮車輛牽引電制動(dòng)設(shè)備實(shí)際狀況,根據(jù)地形對線路限速進(jìn)行優(yōu)化,充分利用惰行,減少ATO模式下制動(dòng)施加次數(shù),避免電空制動(dòng)配合不良車輛出現(xiàn)空氣制動(dòng)的過度施加。當(dāng)然做到信號(hào)、線路和車輛的完美匹配需要經(jīng)過大量的試驗(yàn)和進(jìn)一步的分析研究。
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作者:李洪 單位:中車四方車輛有限公司